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抚顺石化:“四维”突破 创效350万

作者:牟东红 赵钰 | 来源:抚顺石化 | 日期:2025-07-02 | 访问:29次 | 字号:

面对市场对高品质石蜡的迫切需求,抚顺石化公司聚焦产品升级与降本增效,通过原料、工艺、设备、管理“四维”协同创新,实现固蜡成型率大幅提升,预计年实现创效350余万元。

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针对固蜡成型率偏低导致的品质波动问题,抚顺石化组建技术攻关团队,系统梳理生产全流程痛点,制定“四维优化”方案:一是原料端精准管控。通过严控原料端纯度与杂质以及预热温度、调整原料配比等措施强化原料处理优化。二是工艺参数深度优化。通过合理控制蜡液熔化与保温温度、优化冷却速率与冷却方式、调整成型模具参数、优化填充工艺等进行工艺参数优化。三是设备升级改进。通过升级熔化设备、改进冷却系统、优化模具材料与维护等进行设备与工装改进。四是提升管理效能。规范操作流程、使用脱模剂、加强质量检测与反馈、建立成型率统计台账等措施进行操作与管理优化。

通过以上措施的综合应用,极大地改善了蜡制品的外观质量和物理性能,固蜡成型率稳定提升至62.1%,成型蜡同比提高3.54万吨,按当前市场价格测算,年创效突破354.33万元。

该模式正在延伸应用至石蜡全系列产品生产,持续深化“产学研用”协同创新,全力打造具有国际竞争力的石蜡生产基地。(牟东红 赵钰)

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