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天然气净化领域首个“富氧克劳斯”项目成功投产

作者:秦莉 | 来源:西南油气田公司天然气净化总厂 | 日期:2025-04-18 | 访问:167次 | 字号:

4月16日11时29分,西南油气田公司天然气净化总厂万州分厂原料气日处理量稳定在150万立方米,标志着天然气净化领域首个“富氧克劳斯”项目成功投产,预计2025年可增加原料气处理量3800万立方米,硫磺产量3839吨。

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作为公司常规天然气净化生产主力单位,天然气净化总厂紧跟公司攻坚上产步伐,秉承“方气必争”理念,持续深挖装置生产潜能。该项目便是总厂跳起摸高、全力冲刺200亿奋斗目标,公司高质量上产500亿决胜之年的重要一环,承载着高含硫净化装置设备管线提质升级,2025年增产的重任。

万州分厂作为中国石油首座自主设计、自主运营、自主管理的高含硫净化厂,日产能200万立方米,填补了国内高含硫净化领域的技术空白,大胆创新应用“四新”技术,创下首次应用中国石油自主知识产权的CPS硫磺回收工艺、首次应用中国石油自主知识产权的CPO氧化吸收尾气处理工艺等8项“首次”,为特高含硫气田开发提供了技术支撑。近两年,随着原料气气质发生变化,输入万州分厂原料气中的硫化氢、二氧化碳含量逐年上升,为满足上产扩能需求,必须提高硫磺回收装置处理能力,那么升级改造势在必行。

为充分发挥万州分厂产能优势,确定增加1套膜分离制氧装置,将含量约40%的富氧空气与主风机来空气掺混至含氧量26%之后,替代原进入硫磺回收装置的压缩空气,从而降低硫磺回收装置过程气压力,提高硫磺回收装置处理能力,也称为“富氧克劳斯”技术。改造后,装置日产量从135万立方米提升至150万立方米,硫磺日产量上涨至153吨。

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“富氧克劳斯”技术是在天然气净化领域的首次应用,面对高含硫净化装置设备管道易腐蚀易泄漏,设备设施故障频繁,安全风险高、现场风险管控难度大等特点,总厂精准评估改造项目、施工节点及技术力量,采取项目改造与装置大修同步施工的方式,成立专班执行挂图作战,推动项目高效实施;建立“双轨并行”监督机制,采用“智能安全帽+视频监控+气体检测”智能系统和跨部门联合检查相结合,严控现场作业安全风险;通过“技术管家团”全周期护航,确保施工质量与进度。历时30天高效完成改造项目,为上产赢得了时间。

 下一步,总厂将持续优化富氧装置和硫磺回收装置运行模式,力争高含硫净化装置日处理能力实现再突破,同时加强高含硫技术经验总结和科技攻关,为装置优化运行和同类净化厂提供技术经验支撑和借鉴,为公司决胜500亿注入净化力量。(秦莉)

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