开年以来,冀东油田油气集输公司牢记戴厚良董事长“做最好的自己”的谆谆嘱托,吹响彻底告别“靠天吃饭”命运的决胜号角,聚焦油气水系统难点问题集中发力、精准破题,完成、准确、全面贯彻新发展理念,生产安全运行态势继续向好。
油气生产向“新”而行
油气集输公司扎实开展油气生产综合挖潜、物联网升级赋能、天然气产能提升等重点工作,不断提升精细化管理水平。
加速上扬“第二曲线”。按照加速上扬成长“第二曲线”的思路,该公司深挖老站潜力,全过程参与南堡联合站深冷提效项目建设,做好前期施工图审核和施工现场监督,持续提升净化处理能力。攻关项目前期难题,完成南堡联合站深冷提效工程项目中压缩机、丙烷制冷等关键设备市场调研和设备、材料等100多项技术规格书和数据单审核修订工作,强化“三通一平”施工属地监管,确保工程进度及时完成,安全管理万无一失。
数智赋能整合提升。积极推进数字强基、数业融合、智能探索,该公司以老爷庙联合站和曹妃甸油库作为试点,建立综合监控+故障巡检的管理模式,对生产控制系统、智能装卸车系统进行数据整合、改造升级,全面提升信息化水平。优化完善管理体系,智能化仪器仪的应用,支撑无人/少人值守、高效运营,通过优化人员配置实现减员增效。构建以数据为中心的新价值链,形成数字生态,以“五化”原则构建油气集输新模式,实现组织机构整合,优化人员结构,提升劳动效率,油气生产物联网向全覆盖迈进。
水处理向“好”而行
油气集输公司围绕《水质三年提升方案》,优化简化坚持“控水与挖潜并举、环保与效益并重”,回注水结构调整由“控水控液”向“提控优化”转变,措施挖潜由“分段控制、分段达标”向“提水质、简工艺、高效率”转变,水质得到有效提升。
模拟试验,助力支撑。该公司聚焦稳中求进战略,着手制作水处理试验装置,以停运的4000方生化站厌氧池为模板,以260:1比例制作,融合斜板沉降、絮凝、砂滤原理,模拟装置进水情况,为利旧停运4000方厌氧池提供了理论及数据支持。做到全方位查挖、全时段监测,常态化调度、分析试验水质情况, 目前,投运试验效果良好,实现外排水悬浮物含量降低75%,COD值降低51%,水质提升工作取得突破性进展。
优化工艺,精简提升。该公司强化落实《分段达标管理制度》,利旧2具原超滤原水罐为软化水原水罐,增加污水沉降时间,对回注水软化装置改造为二级水质软化工艺,优化装置再生程序,提高装置运行效率,全年节约用盐费用70万元。积极推进《污水系统进水管线溶解气腐蚀管线》油田生产难题的实施进度,对污水系统进水进行气液分离,从而降低污水管线及隔油罐腐蚀速率。
高质量储销向“上”而行
坚持“追求效益、提高效率、创造价值”的原则,该公司严格把控储存、销售关键环节,努力为油田增收创效做出贡献。
细化目标定常规。统筹考虑曹妃甸油库机械清罐、庙曹输油管道内检测和流量计标定等因素,该公司结合原油装船销售计划,编制原油外输的生产调整方案,严控计量交接管理工作,细化计量器具标定和维修监管,确保原油销售“质量+数量”双达标运行。通过引入原油产销综合管理系统,该公司将线下凭证升级为电子凭证,省略简化线下邮寄流程,确保周期产品销量的实时查询,在一定程度上减轻员工劳动强度。
挖潜改造增效益。该公司坚持质量优先、效能为要、效益至上,树牢“四精”理念,在技术改造、工艺挖潜上想办法、下功夫,积极组织开展集输油水处理系统提质增效综合措施应用研究,通过老化油处理药剂筛选、高温离心破乳技术成功实现老化油深度处理,全年处理老化油液量约5000方,处理回收商品原油1278吨,效益显著。下一步,将以高尚堡联合站为目标,激活“老”油焕发新动力。
百舸争流,奋辑者先。新年伊始,冀东油田油气集输公司将紧扣自身定位和使命,满弓紧弦迈实开局之步,竭力为油田高质量发展贡献力量。