10月24日,从吉林石化化肥厂传来消息,该厂持续深挖装置内部潜力,节约蒸汽又有新举措,丁辛醇装置“伴热热水化”改造项目实施投用,年可节约创效近520万元。
“为保证丁辛醇装置冬季物料管线正常运行,按照原设计,该装置物料管线全部采用低压蒸汽伴热,在一定程度上存在能量‘高值低用’的现象,不符合精益管理的要求,‘伴热热水化’改造势在必行。”该厂负责人在谈到开展此项目的初衷时说。
“伴热热水化”改造新建热水储罐施工中
据悉,该厂原计划利用转型升级项目建设时机建设热力站,同步对丁辛醇装置实施“伴热热水化”改造,预计2025年完成。为了早日见到成效,该厂充分发挥主观能动性,在原有方案基础上,经过充分论证,决定依靠自身力量加快推进“伴热热水化”改造实施,力争当年建设、当年投用、当年见效。
在改造实施过程中,该厂利用兄弟单位闲置的水泵和容器,自己建立加热站,利用丁辛醇装置产生的凝液作为伴热热源替代蒸汽伴热。该厂成立“伴热热水化”改造工作专班,对丁辛醇A、B、922三套装置伴热管线进行全面调查摸底,共计确定300余条管线12000米伴热管线。
主管厂领导在丁辛醇装置“伴热热水化”改造现场指导工作
4月18日,丁辛醇装置“伴热热水化”改造项目正式开工,该项目具有点多面广、高空作业、人员分散等特点,在管理上存在较大的难度,为此,该厂配齐配强施工监护力量,实行“定点监护、流动监督”相结合,监护人、管理人员、科级干部“三位一体”监督模式,“黄帽子+红袖标+小喇叭”时时提醒施工过程安全。为保证项目进度,该厂在现场实行“挂图作战”“倒排工期”,每天在进度表中标定施工进度,项目进展情况一目了然。
10月18日,在工厂和施工单位的通力协作下,利用183天的时间,丁辛醇装置全部完成“伴热热水化”改造工作,并在气温下降前正式投入运行。
“丁辛醇装置‘伴热热水化’改造项目顺利投用,提前一年见到效益,采暖期每天减少伴热低压蒸汽消耗140吨左右,在保证安稳生产的基础上,实现了向优化要效益。”该厂丁辛醇车间三级工程师刘冬介绍说。